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山东能源临矿王楼煤矿多措并举保煤质、保效益

时间:2015-03-31     作者:郑天飞 董昌坤【转载】

近期,山东能源临矿集团王楼煤矿井下各生产工作面均出现较大地质变化,其中12310工作面揭露断层SF248∠50°(落差0~7m),13303工作面煤层有厚度为0.5m~1m的伪顶,随采随落,11301充填工作面接近煤层露头,顶板较差,矸石冒落严重,上述原因导致矿井原煤含矸率较高,精煤回收率较低。针对此现象,该矿深入推进集团公司“六大攻坚战”战略要求,本着“一切以经济效益为中心”的原则,坚持向管理和煤质要效益,积极想办法、谋思路,采取了一系列行之有效的措施稳定煤质,将提高矿井经济效益切实落到实处。

一是加强源头管控,最大限度降低原煤含矸率,稳定原煤质量。结合井下各工作面生产条件的实际情况,该矿生产科积极组织相关部门对原制定的生产作业规程重新会审,调整并优化原有回采工艺,其中12310工作面过断层期间控制全岩段采高不得大于2.1m,顶板破碎带采取超前带压移架,减少出矸量;现场严格执行煤矸分装、分运;13303工作面执行好留伪顶措施,要求移架工带压移架,超前移架及时支护顶板;11301充填工作面采取联网造假顶,打超前锚杆、锚索控制顶板的措施减少矸石冒落量,同时要求各采煤工区合理组织劳动定员,加快推进速度,力争尽快将工作面推进至正常煤层。

二是加强运输环节的管理,严禁杂物、水进入原煤运输系统,提高原煤质量及运输效率。为从源头加强煤质管理,矿井煤质督察组成员不定期到各采掘面进行检查,对粒度>300mm的矸石、杂物、积水上皮带现象进行制止并处罚,督促工区将各自卫生区内的积水及时排出,同时对原煤运输系统的各防尘喷雾进行检修,防止跑冒滴落现象;加强对矿井选矸楼、地面翻煤笼硐室的检查力度,最大限度减少矸石、杂物进入原煤入洗系统。

三是依据数据支持、及时优化洗选参数,稳定精煤回收率。矿井地质条件变化较大,原煤质量起伏不定,针对此现象,该矿洗煤厂加强了当班之间、班次之间的采样化验力度,依据化验结果及时调整洗选参数,稳定精煤回收率,力争精煤效益最大化。

四是加强市场调研、合理配洗外购煤,提高精煤回收率、稳定精煤指标。为进一步提高原煤的精煤回收率,稳定洗出商品煤的质量指标,该矿积极组织市场调研,寻找与矿井原煤质量相匹配的外购煤与矿井原煤掺配入洗,经过配洗矿井原煤精煤回收率有了明显改善,同时也带来了一定的经济效益。截止2月份,该矿共入洗外购煤1.66万吨,创造经济效益20.2万元,吨煤经济效益约12.17元。


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