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洗煤线上的“创效班长”

时间:2019-07-31     【转载】   来自:冀中能源峰峰集团邯郸洗选厂

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说起邯郸洗选厂洗选车间的胡振永班长,大家纷纷竖起大拇指,胡振永虽是工人出身,但是他最大发挥党员的积极主动性,不仅仅熟悉生产工艺,对每台设备更是了如指掌,而且他的五小创效多次为企业做出了大贡献。

1992年参加工作以来,胡振永就扎根洗选车间生产一线,多年来伴随着洗煤工艺的不断更新升级,不停的追求学习进步,从最初的跳汰洗煤工艺到现在的浮选、重介洗煤工艺,胡振永从未停下过脚步,脚踏实地,大胆创新,在洗煤一线不断交出高质量的答卷。

2010年9月,邯郸洗选厂工艺改造安装了快开压滤机,胡振永带头学习设备原理及操作技能。为提高全班组的技术指标,他手把手给岗位人员讲解新设备性能及工作原理、操作技能。随着洗煤产量的加大,原有的精矿箱不断发生冒料现象,经过反复观察和认真思考后,他发现冒料的主要原因是快开入料泵上料快,精矿液面下降到入料管的下部后,上料泵进入空气使泵空转,液位上升后泵不再上料造成的。于是他当即建议,在精矿箱内泵的入料管处加弯头,使入料泵始终高效运转。经过改进,大大减少了冒料频率,同时减少了精矿箱的存煤现象,为企业年创造效益200多万元。在此基础上,他又在快开压滤机上部自行设计安装了快开防刺罩。为此,厂党政在精矿箱岗位现场对胡振永进行了隆重表彰。

近年来,邯郸洗选厂不断加强洗煤用水管理,胡振永又成为了供水管理的“排头兵”。为进一步改善沉淀池水质确保洗煤用水,他潜心思考,组织人员对沉淀池1号池的积煤不定期回收,保证了沉淀池的清水层。特别是在甩掉尾矿场用水后,加大对沉淀池的管理力度成为当务之急。由原来的703#溢流进入沉淀池,改加720和原尾煤滤液管路接通,利用停车开720#泵减轻地沟煤泥水走不及的压力,减少水淹草坪和马路的现象发生。在原1号池中间断墙处自行设计的滑动吊架,利用潜水泵把1号池北池存煤抽到南池回收,保证进入2号池的水保持澄清。他自行设计了一个加长闸门,安装在1号池中间断墙下部:正常开车时关闭闸门,停车后,利用滑动支架把潜水泵吊入南池,把沉淀后的上层清水抽入2号池,打开新制作的闸门,使其北部池内存煤自行流到南池再回收。此项革新既省电又提高回收,使生产循环水进入1号池北池有更大沉淀的空间,进一步保证了沉淀池水质。

有一段时间,501#矸石入料挡皮磨损快,职工更换挡皮劳动强度很大。胡振永了解后,在生产过程中加强巡视,并寻找解决方案,通过多次尝试,在入料溜槽口增加了刮板,解决了给料偏的问题,有效降低了挡皮的更换频率,降低了职工的劳动强度。

胡振永多次获得“先进党员”、“十佳班长”、“五小创作”等荣誉,但是每一个荣誉的背后都是辛苦的付出,每一项荣誉都意味着更大的责任与担当。胡振永用敬业、创新、奉献和汗水在平凡的岗位中彰显出不平凡的自己。


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