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【创新创效】转90度,效果立竿见影

时间:2021-01-14     【原创】

近日,上湾选煤厂完成主洗车间脱泥筛入料溜槽改造工程,生产效率提高约2个百分点,节约电耗成本约0.01元/吨,全年可节约生产成本16万元。

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该厂入洗原煤,需经脱泥筛入料端上方的缓冲箱逆流进入脱泥筛入料端,遇有有大块矸石或锚杆时煤流不畅,溜槽堵塞问题偶发,严重制约了生产的连续性,影响生产效率的提升。

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为了提高生产效率,该厂创新工作组经现场测绘、设计,在不改变现有入洗原煤胶带机机头安装位置的情况下,拆除原有缓冲箱,将入料溜槽整体安装位置向脱泥筛入料端移动1.5m,通过将煤流方向转变90度,原煤直接进入脱泥筛入料端,溜槽堵塞现象得到有效解决。通过改造,该厂生产连续性增强,生产效率提高约2个百分点,节约电耗成本约0.01元/吨。同时筛机入料端空间增大,更换盲板、筛板更加方便,极大的降低了设备的检查维护工作难度。 

该厂检修工李峰说:“脱泥筛入料溜槽改造后,我们再也不用弯着腰在狭窄的空间更换盲板,有效降低了劳动强度,节约了人工成本,还提高了检修效率。”

◎来源:洗选微讯 



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