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加压过滤机润滑系统如此改造,经济效益和社会效益都有了!

时间:2015-11-18     作者:王艳春

一、现状分析


1、加压过滤机上下闸板润滑系统


加压过滤上下闸板润滑系统原为人工手动注油,人工手动注油的方法是:两个螺栓为两个注油孔,每次注油先把螺栓拧下,然后通过注油枪将锂基脂注入,肉眼可见注满为止,之后将螺栓拧上,但只需拧几扣,螺栓不松动、油脂不外泄即可,以后每天将螺栓拧紧1扣~2#n,直至螺栓拧不动,之后将螺栓拧下注油,完成一个注油周期。人工注油弊端较大,每台加压过滤机注油时间需1h以上,每天都需要人工拧螺栓,而且必须要有富的经验才能注油到位又不浪费锂基脂。设备正常更换周期为1a,工人经验不足,可导致半年就更换一次设备。


2、加压过滤机内部润滑系统


加压过滤机内部润滑系统由加压仓外润滑脂泵完成,润滑系统由油脂泵、储油桶、压力表、递进式油量分配器、注油管五部组成。原理是将锂基脂通过充脂器打入储脂桶内,在一个0.06kW的油泵作用下,把锂基脂打到递进式油量分配器内,分配器再将锂基脂分配到各个油管内,进人加压仓内分配到设备各处。


此种注油方法存在较大弊端,每次给储脂桶里添加锂基脂需要1h以上,耗费时间太长,而且注油泵功率小、注油管径细,用到一定时间注油管和递进式油量分配器都容易发生堵塞现象,部分锂基脂无法到达指定注油位置。该厂加压过滤机使用4个月左右就发现被动侧主轴与底座之间空隙过小,很快就无法使用,拆卸之后发现半轴瓦磨损严重,厚度由原来的10mm磨至3mm,经检查,是注油管堵塞严重,油脂无法进入半轴瓦卡槽内。


二、对策


1、对加压过滤机上下闸板润滑系统进行改造


在上闸板上加一个自动润滑油脂泵,油脂通过油管直接进入上下闸板内部,直接给拖轮组连续不断的润滑,此项技术改造与改造前相比,大大缩短了润滑油打进润滑油输出装置的时间,减少了工人的劳动强度,提高了劳动效率。


2、对加压过滤机加压仓内润滑系统进行改造


将润滑脂泵供油电机由0.06kW改为0.45kW,润滑脂储存桶容积由0.06m3增加至0.14m3,润滑管由细管径铜管改为粗管径的塑料软管,内径由3mm增加至5mm。增大电机功率使润滑脂更容易到达设备内部,增加润滑脂储存桶容积减少了润滑脂添加周期,增加润滑管径使润滑管不容易堵塞,改变润滑管材料使润滑管更容易更换,此项技术改造减少了工人的劳动强度和劳动时间、延长了设备寿命、提高了选煤厂的选煤效率。


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