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这家选煤厂升级改造后,年销售收入增加惊人!时间:2020-09-09 0 引言 鹤壁六矿选煤厂隶属于河南能源鹤壁煤业(集团)有限责任公司,始建于1968年,属于矿井型选煤厂,入洗煤种为贫瘦煤,处理能力为1.2Mt/a。目前选煤厂洗选采用“跳汰+粗煤泥螺旋分选机+煤泥浮选+尾煤压滤”的联合生产工艺。原煤进入准备车间,经过预先筛分、拣矸、破碎后成为入洗原煤,进入主厂房进行跳汰分选,跳汰机排出矸石,中煤进入振动筛分级,筛下末中煤经离心机脱水后,与筛上块中煤混合进入混煤仓,跳汰机溢流精煤经直线振动筛脱水,筛上产品进入精煤仓,煤泥水经浓缩分级后,粗煤泥进入螺旋分选机进行分选,细煤泥进入浮选机进行分选。 近年来原煤煤质发生较大变化,原煤可选性变差,细粒级含量增加,致使跳汰机小时处理量降低,生产运行成本增高,且分选精度无法满足需要,产品质量波动大,精煤损失严重。同时,存在粗煤泥分选效果差、粗精煤回收率偏低以及浮选机尾矿跑煤、浮选精煤抽出率偏低等问题,严重制约了选煤厂的发展。为提高经济效益,根据选煤厂实际生产情况,结合目前选煤工艺的发展形势,综合分析选择最适合该厂的生产工艺,采用先进的工艺与技术对部分现有选煤厂进行改造升级,提高其自动化水平及企业经济效益,对保障煤炭企业的可持续发展具有重要意义。 1 六矿选煤厂生产现状 鹤煤六矿洗煤厂属于典型的矿井型选煤厂,其最初设计能力为75万t/a,矿井采煤方法为水采水运,洗煤厂是作为当时矿井的一个脱水车间,主要生产洗动力煤。1982年进行改扩建,开始生产冶炼精煤,洗选工艺为跳汰选煤,煤泥过滤回收;1996年随矿井改扩建,新建了原煤准备车间,洗煤厂同时随扩建更新了跳汰机,处理能力达到120万t/a;2006年对煤泥水系统进行技术改造,新增了37.8万t/a粉煤浮选系统。 目前,选煤厂洗选工艺采用“跳汰+粗煤泥螺旋分选机+煤泥浮选+尾煤压滤”的联合生产工艺。洗煤厂主要由原煤准备车间、洗煤车间、储装运车间3个车间组成。原煤准备车间直接与矿井主井提升环节相连,该车间承担了矿井毛煤筛分、手工拣矸除杂、破碎、运输的功能。洗煤车间工艺环节分为跳汰机分选、螺旋分选、浮选、煤泥水处理。储装运车间负责洗煤厂采制化、电煤的掺配、地销、外运销售装车、计量、煤场管理等工作。 选煤厂入洗煤属于贫瘦煤种,具有低灰、低硫、高发热值等特性。精煤销售作为炼焦配煤。中煤、煤泥等副产品与未入洗原煤混合作为电煤。 2 生产系统存在的主要问题 (1) 原煤缓冲能力小,导致主洗系统瞬时处理能力不够,精煤回收率低。目前主洗系统有2套跳汰机,一用一备,每台跳汰机分别对应一座原煤缓冲仓,单仓容量200t,缓冲时间不满矿井1h提升量。因此,跳汰洗选系统实际生产时处理能力基本与矿井提升能力匹配。矿井来煤量300t/h左右,峰值在350t/h。主洗系统跳汰机为SKT93-14型,处理能力182~252t/h。跳汰机入料量过大,导致分选效果差,精煤损失,回收率低。跳汰洗选工艺适应易选和中等可选性煤质,随着矿井开采不断延伸,原煤可选性变差,致使选煤厂跳汰机小时处理量降低,生产运行成本增高,且分选精度无法满足需要,产品质量波动大,精煤损失严重。 (2) 粗煤泥分选效果差,粗精煤回收率偏低。粗煤泥分选系统为8组螺旋分选机,投入使用以来,粗精煤回收率一直在55%左右,且螺精灰分不稳定,螺矸灰分低于30%,粗煤泥分选效果较差。 (3) 浮选机尾矿跑煤,浮选精煤抽出率偏低。洗煤厂在用浮选机为2台机械式搅拌浮选机,型号为XJM⁃S16M3。原设计时煤泥量在25%左右,现煤质发生较大变化,煤泥含量增加到35%左右,造成浮选效果较差,尾矿存在大量跑煤现象,煤泥产品灰分在35%左右。 (4) 随着近年来原煤煤质的变化,细粒级含量的增加,造成精煤产率偏低,煤泥产品产量较大、灰分偏低、发热量高。由于浮选系统运行效果不好,尾矿跑煤,造成浓缩机入料浓度大,煤泥产量偏高。洗煤为二班生产,但是煤泥压滤系统需要三班连续作业,确保浓缩机底流及时处理,保证耙件四周不产生积煤、形成煤团,增大耙件运行负荷,加大了成本的支出。 随着近年来入洗煤量的增加,浓缩沉降效果越来越差。为加快煤泥水沉降,溢流水浓度达到规定要求,采用凝聚+絮凝相结合的药剂添加方式,药剂使用量偏大,过量的絮凝剂在水系统中不断循环,影响浮选效果。同时浓缩机溢流水混有大量的悬浮物,流入高压1号水池,造成积煤,需要每月进行清理,加大了人工成本。 3 主要环节生产指标实验数据分析 为了全面分析目前选煤厂生产存在问题的原因,进行了主要生产技术指标的试验检查。浮选入料及产品指标见表1,螺旋分选机入料及产品指标见表2。 表1 浮选入料及产品指标 表2 螺旋分选机入料及产品指标 试验结果表明,浮选尾煤灰分偏低,最低值为35%,造成大量精煤损失在浮选尾矿中;螺旋分级机分选效率较低,精煤灰分较高,尾矿灰分偏低。 4 选煤厂升级改造的整体解决方案 4.1 主洗系统 跳汰工艺分选精度低,煤质适应性差,精煤损失严重,经济效益损失巨大。鉴于目前选煤厂生产实际情况,根据六矿选煤厂的煤质资料报告分析,采用重介分选系统可解决跳汰分选精度低、煤质适应性差及自动化程度低等问题,保证产品质量稳定,提高精煤产品产率,提升经济效益。经综合分析确定采用原煤脱泥无压三产品重介旋流器分选+粗煤泥TBS分选+细煤泥浮选(现有)和尾煤浓缩压滤(现有)的联合工艺流程。在现有工业场地煤泥沉淀池处新建重介主厂房(图1)。原煤通过转载进入主厂房,洗后精煤产品运至现有精煤仓储存。中煤、煤泥等副产品运至封闭煤场储存。 图1 平面布置 4.2 粗煤泥分选机及扫选系统 针对现有浮选效果较差、尾矿大量跑煤的现象,增加1台WT-200-Ⅱ型射流式微泡浮选机,其规格为φ4000mm×5200mm,对现有浮选尾矿进行二次扫选,达到提高浮选精煤抽出率的目的。具体工艺:将浮选尾矿桶(392料桶)物料经泵转排,进入新增的喷射式浮选柱内,形成与现有浮选机串联的模式,实现对尾矿进行二次扫选,扫选的精矿进入现有精矿池(371),最后的尾矿进入改造后的浓缩工序。 4.3 煤泥水浓缩系统 煤泥水浓缩系统采用目前成熟稳定、适应性广的高效耙式煤泥浓缩机。浓缩系统布置于新建主厂房南侧,选用2台φ30m浓缩机,浓缩系统配备2套全自动加药装置。 4.4 解决方案投资费用 整体解决方案主要新增设施为1座重介厂房、2座浓缩池及配电间、原煤缓冲系统改造、胶带机转载地面生产系统以及配电、控制等辅助设施。投资总估算见表3。 表3 投资总估算(万元) 4.5 整体解决方案投资效益 六矿入洗原煤来自六矿矿井,属于贫瘦煤,精煤提供焦化厂使用。副产品中煤主要用于混煤的掺配,煤泥既作为单独销售又进行掺配销售,提供电厂、煤化工使用。原煤洗选后,产品分别为精煤、中煤、煤泥及矸石。按照六矿设计选煤工艺流程和入洗原煤煤质特性,结合2018年商品煤生产情况,对原煤入洗情况进行了产品结构预测,预测结果见表4。 表4 改造升级后重介工艺洗选平衡表 根据近几年矿井及选煤厂实际洗选产量情况,选煤厂洗选原煤按120万t/a计。2019年1-6月选煤厂实际生产精煤统计产率为50.55%。从表4中可以看出,重介工艺精煤产率为62.29%,比改造升级前提高了11.74%。结合2019年1-6月综合煤炭市场价格情况,分别计算出改造升级前后销售收入见表5。改造升级后年销售收入增加11117.9万元(税前)。 表5 改造升级前后年销售收入计算 5 结语 随着矿井开采煤质变差及生产能力的变化,采用先进的工艺与技术对部分现有选煤厂进行改造升级,不仅提高了自动化水平,而且可提高企业经济效益,对保障煤炭企业的可持续发展具有重要意义。 ◎作者简介:张宗军(1965-),男,河南荥阳人,工程师,2011年毕业于郑州轻工业学院,从事项目建设及经营管理工作,现任鹤煤集团经济运行部部长。 ◎引用格式:张宗军.鹤煤六矿选煤厂升级改造整体解决方案研究[J].能源与环保,2020,42(1):141-144,149. |