首页 >> 文章资讯 >>行业交流 >>设计改造 >> 章村矿洗煤厂排矸车间煤泥水环节小改造
详细内容

章村矿洗煤厂排矸车间煤泥水环节小改造

时间:2014-03-13     作者:乔晓飞【转载】

冀中能源章村矿洗煤厂块煤螺旋滚筒重介排矸车间自投入运行以来,设备运行稳定可靠,产品质量达到预期,矸石带煤低于2%,矸石排除率达80%,出色完成了三井块煤排矸任务,为重介洗选车间创造180万吨高产作出了极大贡献。在实际生产运行中,产品指标稳定,设备良好运行,但煤泥水环节对产量提升稍有制约,对于今年即将进行的四井煤排矸会产生一定的影响。鉴于此,我们对排矸车间煤泥水处理环节进行了适当调整。


现工艺系统中,原煤经过2535mm筛分及2mm脱泥,筛上物料在螺旋滚筒分选后,进入产品脱介筛,筛下稀介质经磁选机回收后尾矿进入煤泥水桶,脱泥筛下煤泥水也进入煤泥水桶,再泵入智能振动弧形筛泄水,筛上煤泥进入高频筛脱水,弧形筛筛下水流入浓缩池,高频筛筛上煤泥进入筛混煤煤流,筛下水返回至煤泥水桶。


现有原煤脱泥为2mm筛缝,脱泥长度1270mm,加喷水,局部时期由于原煤中煤泥含量大,导致脱泥效果差,煤泥进入滚筒内严重影响分选效果,同时脱介筛也可能因处理面积有限导致介质窜入皮带而损失;高频筛脱水能力差,导致脱水不利,水流入皮带,严重影响了生产。在当前的煤泥水处理环节下,面对三井湿粘煤产量日渐增加和即将到来的四井煤排矸,将会对煤泥水处理设备形成更大的挑战,会对排矸生产造成巨大的制约。因此,对煤泥水处理环节的改善优化是十分必要的。


为了充分利用现有设备,扬长避短,我们从两方面改善了排矸系统工作效果:首先将2mm脱泥改为6mm脱泥,以此来缓解湿粘煤筛分出现的一系列问题,目前筛板正在制作中。其次,利用2台原重介车间更换下来的Φ350分级旋流器,对应安装在两台智能振动弧形筛上方串联使用,将煤泥水先进行分级浓缩,其中从溢流排出大部分水及细煤泥至浓缩池,高浓度底流再利用弧形筛、高频筛的进一步脱水作用,将煤泥充分脱水后进入筛混煤煤流。如此,粗煤泥浓缩后避免了弧形筛和高频筛窜水,也提高了系统运行的稳定性和煤泥水处理能力。


改造完成后,可以大大的减少煤泥水在系统中的循环时间,避免了因细煤泥的积聚导致煤泥脱水难度增大的情况。煤泥水环节的解放,促进了排矸车间处理能力的正常发挥,四井原煤实现全部排矸,是对重介洗选系统稳定产量最大的贡献,从减少旋流器堵塞,到减缓设备磨损,再到给煤量的提高,排矸是最好、最廉价的手段,因此,2014年,排矸系统的完善是稳定生产能力的前提。


最新评论
请先登录才能进行回复登录
最近仓储发货

快速物流

品牌企业直接供货

正品低价

各类选煤企业直接入驻

企业入驻

一站式服务售后保障

贴心服务

严格审查,值得信赖

卓越口碑

服务热线

010-61196456
支付方式
商家服务
合作伙伴&支持单位

手机版

公众号

Copyright 2014-2019, www.56cpm.com, All rights reserved  京ICP备19029512号
seo seo