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这家千万吨选煤厂对分级旋流器的工艺效果,给出这样的结论……

时间:2020-12-03     作者:赵金况【原创】

1 田庄选煤厂概况

田庄选煤厂是一座矿区型炼焦煤选煤厂,设计原煤处理能力10.00Mt/a,采取4级分选工艺,重介质浮选联合流程,分选设备为块煤斜轮、末煤两产品重介质旋流器、粗煤泥分选机(CSS)、机械搅拌式煤泥浮选机。入选原煤被分级为大于20mm201mm10.5mm和小于0.5mm四部分。分级系统由分级筛和粗煤泥分级系统构成,分级筛为双层直线筛,上层筛面筛上物为块原煤(大于20mm),下层筛面筛上物为末原煤(203mm),筛下煤泥水(小于3mm)进入粗煤泥分级系统继续分级,依次经过4台角锥池、6φ550mm分级旋流器和6台脱泥筛分级,分离出末原煤(31mm)、大部分煤泥水(小于0.5mm)和粗煤泥(10.5mm,其中仍含有小于0.5mm煤泥)6台分级旋流器是粗煤泥分级系统的关键分级设备。虽然粗煤泥分选机(CSS)的最佳分选粒级为10.25mm,但使用0.25mm筛缝的脱泥筛无法有效完成脱泥降灰工作。为保证粗精煤灰分合格,脱泥筛的筛缝选择0.5mm,即在工艺流程设计阶段就把CSS入料粒级控制在10.5mm,分级旋流器的分级粒度选为0.5mm,以保证CSS入料的预先脱泥效果。因为不同类型的分选设备适合分选不同粒级的原煤,所以分级旋流器分级效果的好坏直接影响到两产品重介质旋流器、粗煤泥分选机和煤泥浮选机的分选效果。本文即着重对分级旋流器的工艺效果进行评价。

2 分级旋流器系统工艺特点

分级旋流器本身没有运动部件,主体部分由圆柱体和圆锥体构成,其他部件为溢流管、入料管和底流口,旋流器内部进行耐磨处理。入料口沿圆柱体切向方向接入,溢流管接在圆柱体端部轴线方向上。旋流器的动力来源于渣浆泵入料,矿浆沿圆柱体切向进入旋流器,在旋流器内旋转,主要产生外旋流和内旋流两种流体状态,粗细颗粒在该流场内因粒度差异而受到不同大小的离心力,粗颗粒向器壁和向下运动,随外旋流沿器壁从底流口排出,细颗粒向旋流器中心和溢流口方向运动,随内旋流从溢流管排出。当旋流器底流口有空气柱时,分级作用显著,没有空气柱时浓缩作用显著。分级旋流器的入料压力一般在0.030.3MPa,运行时重力会产生作用,对实际分级效果产生一定的影响。

田庄选煤厂选用6φ550mm分级旋流器建立了6套粗煤泥分级子系统,设备流程见图1。原煤分级筛筛下水(小于3mm)进入4台角锥池分级,规定粒度0.5mm;角锥池溢流(小于0.5mm)进入浮选系统,角锥池底流经渣浆泵给入6φ550mm分级旋流器分级,规定粒度也为0.5mm;旋流器溢流(小于0.5mm)同样进入浮选系统,底流进入脱泥筛(筛缝1mm)脱泥。为提高脱泥效果,脱泥筛安装2道喷水,脱泥筛筛上物转载到末煤重介分选系统,筛下水去粗煤泥分选系统。为降低分级旋流器操作难度,保证分级旋流器入料压力稳定、可调节,实现根据实际原煤量变化调整分级旋流器使用台数,使用PLC和变频器设计了入料压力自动调节及拖动控制系统,改善了粗煤泥分级效果,降低了操作难度。

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图1  粗煤泥分级系统设备流程示意

3 分级效果分析评价

分级旋流器在分级粒度要求较细时才采用较高的压力,一般情况下生产中均采用低于1个大气压的工作压力。由于设计了压力自动控制系统,可以把入料压力分别设定为0.035MPa0.04MPa0.045MPa0.05MPa,得到4组检测数据,见表1。由表1可知,尽管入料压力仍然保持在00.3MPa区间,但是各项指标并没有随入料压力变化而发生规律性的变化,即使对比0.035MPa0.05MPa二个相差悬殊的压力值下的指标,发现其分级效率分别为22.52%21.10%,分配粒度为0.056mm0.04mm,其指标变化也不大,说明分级旋流器的入料压力可以在一定范围内波动,而分级效果不会发生显著变化;而第3组数据的分级效率相对较高,分配粒度和通过粒度最大,说明在4次检测结果中本次分级效果最好,但无法证明是入料压力提高的结果,因为第4项数据的检测结果很差。

表1  不同入料压力下分级旋流器的技术检查结果

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注:入料粒度为2.5~0 mm。

3台不同的分级旋流器进行技术检查,结果列于表2至表4。由表中数据可知,分级旋流器溢流粒度基本均在0.5mm以下,说明分级旋流器跑粗问题不严重,也可以定性分析出分级旋流器粗粒物正配效率非常高;溢流中小于0.045mm粒级占本级产率最高,分别为57.75%43.28%33.94%,说明分级旋流器实际分级粒度偏细。观察分配曲线(2)可知,分级旋流器的实际分级粒度在0.045mm左右;除第3条分配曲线外,剩余2条分配曲线斜率很高,表明分级旋流器在规定粒度为0.045mm左右时,设备本身分级精度很高。

表2  第一台分级旋流器入料和产物粒度组成

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注:均方差δ=1.13,小于3,数据可用。

表3  第二台分级旋流器入料和产物粒度组成

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注:均方差δ=2.82,小于3,数据可用。

表4  第三台分级旋流器入料和产物粒度组成

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注:均方差δ=2.23,小于3,数据可用。

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图2 旋流器底流粒度分配曲线

在规定粒度为0.5mm条件下,分级旋流器根本无法按此粒度进行分级,分级效率(见表5)分别为27.82%27.47%33.18%,其中粗粒物正配效率高,最大值为100%,同样说明没有跑粗现象;细粒物正配效率低,最小值为27.82%,说明旋流器底流带泥严重,印证了分级旋流器分级效率不高的事实,也表明了分级旋流器无法单独用于田庄选煤厂粗煤泥分级作业,必须与脱泥筛配合使用才能达到工艺要求。

表5  3台φ550 mm分级旋流器工艺效果

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4 浓缩效果分析评定

分级旋流器兼具分级和浓缩功能,通过合理设计结构参数,可以强化其中一种功能,弱化另外一种功能,在入料密度差别比较大时,还具有一定的分选作用。为此田庄选煤厂对分级旋流器的浓缩效果也进行了评定,以间接考察其分级效果。表6为对同一台分级旋流器进行的6次澄清系数计算结果,入料压力控制在0.030.05MPa,澄清系数平均值为0.65,底流浓度平均值696.85g/L,浓缩效率49.07%。通过这些数据可知,分级旋流器具有浓缩作用,但浓缩效果不佳。因为典型的浓缩设备(浓缩机)的澄清系数一般为0.95,底流浓度300500g/L,浓缩效率80%以上。田庄选煤厂分级旋流器除底流浓度外,均未达到上述指标,原因是当固体颗粒越小或其密度越接近于煤浆密度时,它的运动轨迹与液流越相近。极细粒子在水力旋流器中的运动几乎与液体质点相同,使其在底流和溢流之间的分配比例与液体相近,为此可以判断分级旋流器虽然具有一定的浓缩作用,但仍然以分级作用为主。

表6  分级旋流器浓缩系数

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5 结语

(1) 在控制入料压力(0.030.05MPa)的条件下,φ550mm分级旋流器按照规定粒度0.5mm的分级作用不显著,其实际分离粒度在0.045mm左右。

(2) 虽然分级旋流器无法提高实际分级粒度,但是与角锥池和脱泥筛配合使用,可以有效提高整个粗煤泥系统的分级效果。

(3) 分级旋流器具有一定的浓缩作用,但是其浓缩作用存在极限,即极细颗粒的沉降作用十分微弱,与使用絮凝沉降药剂的浓缩机效果有显著差别。

◎作者简介:赵金况(1980—),男,河南商水人,2005年毕业于河南理工大学矿物加工工程专业,工学学士,河南平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂总工程师,工程师。

◎引用格式:赵金况.田庄选煤厂分级旋流器工艺效果评价[J].煤炭加工与综合利用,2020(4):25-27,31.


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