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浓缩机底流隔粗对选煤厂生产的影响

时间:2018-10-16     作者:李海军

近年来,由于地质条件的变化以及采煤机械化程度的提高,原煤中细粒级的含量逐渐增加,随着大直径重介质旋流器的开发和应用,重介分选下限也随之提高,因此为了提高产品回收率,加强对选煤厂细粒煤的处理十分重要。

重庆松藻白岩选煤厂是一座处理能力为3.0 Mt/a的大型群矿型动力煤选煤厂,选煤厂主要入选松藻煤电集团石豪和逢春煤矿高灰、高硫、中发热量的3#无烟煤,洗选工艺为:>50 mm粒级原煤采用动筛排矸后,50~6 mm粒级采用重介质旋流器分选,<6 mm粒级直接作为电煤产品,煤泥水采用浓缩压滤工艺处理。

1 煤质特征

白岩选煤厂主要入洗石豪煤矿6#、7#、8#煤层和逢春煤矿6#、7#、8#煤层原煤。各煤层原煤按比例综合后,原煤粒度组成见表1,<0.5 mm粒级粉煤小筛分试验结果和全厂煤泥分析结果见表2—表3。

1 原煤粒度组成表

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2 粉煤小筛分试验结果

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3 煤泥特性分析结果

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由表1可知,随着粒度的减小,灰分和硫分呈降低趋势,表明此煤质较脆,<6 mm粒级煤泥为45.13%,灰分为24.78%,硫分为3.65%,<3 mm粒级煤泥产率为29.99%,灰分为22.81%,硫分为3.39%,表明细粒级含量较大,且硫分、灰分均不高,由于发热量满足要求,因此可采用原煤干法分级,将细粒级原煤直接作为电煤产品。

由表2和表3可知,选煤厂总煤泥量高达25.51%,洗选系统设有弛张筛,筛分效率为70%~80%,因此,实际进入浓缩池的煤泥量只有部分原生煤泥以及次生、浮沉煤泥,煤泥量约为70 t/h。

2 原设计煤泥水系统

选煤厂产品主要作为发电用煤,对硫分和发热量两项指标有一定的要求,当发热量达到电厂用煤要求,且硫分<3.5%时,原则上均应回收为电煤产品[6-8]。为了提高产品回收率,选煤厂选用两台6 mm弛张筛,采用原煤干法分级+重介质分选的工艺,部分煤泥直接作为电煤产品。煤泥水系统的设备选型见表4,原设计煤泥水系统流程如图1所示。由图1可知,进入主洗系统的煤泥,经磁选后进入磁尾桶,然后经浓缩分级旋流器组+振动弧形筛+煤泥离心机回收粗煤泥,并作为电煤产品,<0.3 mm粒级的煤泥随浓缩旋流器组溢流、振动弧形筛的筛下水、煤泥离心机的离心液进入浓缩机,经浓缩机沉淀后,浓缩机底流经泵输送至压滤机脱水成为煤泥产品,浓缩机溢流和压滤机的滤液作为循环水。

4 煤泥水系统设备选型表

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1 原设计煤泥水系统流程图

3 改造后的煤泥水系统

由于重庆地区雨水较多,原煤采用露天堆放,再加上石豪、逢春煤矿原煤为3#无烟煤,原煤煤泥量较大,当雨季来临时,原煤堆放易结团,弛张筛筛分效率明显下降,煤泥进入洗选系统后,经过各级设备的振动、泵的输送,结团的煤泥将松散,系统煤泥量明显增多。为了减轻煤泥水系统负荷,减少压滤机的入料量,将浓缩机的底流返回振动弧形筛再次进行隔粗,改造后的煤泥水系统流程如图2所示。

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2 改造后煤泥水系统流程图

4 应用效果

改造优化前、后系统的工艺参数及生产指标对照结果见表5。

5 改造前、后工艺参数及生产指标对照表

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由表5可知,将浓缩机底流再次隔粗后,合格介质密度在1.30~1.35 g/cm3范围内,加介后密度上升困难。随后电厂用煤指标以及原煤煤质发生变化,原煤分级筛的筛缝从6 mm调整到11 mm,进入洗选系统的煤泥量大幅度减少,此时将浓缩机底流再隔粗系统关闭,回归到原设计的工艺流程,选煤厂的生产情况有所改变,合格介质桶的密度从1.30 g/cm3调到了1.55 g/cm3,最高可达1.60 g/cm3,循环水浓度也随之下降,系统进入了正常的生产状态。

通过这一改变可以看出,将浓缩机底流返回至粗煤泥回收系统再次回收部分粗煤泥,以此来降低压滤机负荷的方案不可取。分析原因有以下几点:

①浓缩机要求能实现两级沉降,仅采用一级浓缩难以实现底流既隔粗又可送至压滤机的功能。

②压滤机的入料粒度变小,降低了压滤效果,滤液浓度升高使得循环水浓度升高,进而导致加介过程中煤泥量增大,合介密度升高困难。

③粗煤泥重新回收后,入浓缩机的煤泥粒度变小,延长了颗粒的沉降时间。

④浓缩机中添加的药剂量过大。

5 结语

在选煤厂工艺设计中,煤泥水两段浓缩工艺得到了越来越多的应用,一级浓缩采用沉降过滤式离心机回收粗煤泥,二级浓缩采用压滤机作为回收细煤泥设备,有效提高了煤泥水系统的处理能力,但若选煤厂未设计两级浓缩,不推荐将浓缩机底流返回粗煤泥回收系统再次隔粗,盲目修改煤泥水处理工艺流程,易带来合介密度紊乱、煤泥水澄清困难以及介耗、药耗升高等一系列问题,影响选煤厂生产指标的稳定。

 

作者简介:李海军(1981—),男,黑龙江明水人,高级工程师,从事选煤厂设计及重介质选煤的研究工作。

引用格式:李海军. 浓缩机底流隔粗对选煤厂生产的影响[J]. 选煤技术,2018(1):63-65.


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